——记公司劳模、金结厂焊接一组自动焊工李友勇
李友勇是金结厂焊接一组自动焊工。自2004年进入公司以来,他一直在自动焊机上从事集箱产品的自动焊接工作。生产中,他认真负责、严守工艺,尤其在突击生产时不忘严把产品质量关,其敬业精神、技术水平和产品质量得到了生产厂领导、质量检验人员的一致认可。
作为一名自动焊工,李友勇的主要工作是进行集箱本体拼接和集箱端盖焊接。为了确保集箱部件焊缝质量达到一次探伤合格率保持在98%以上的工艺要求,他在生产中大胆探索、不断总结经验,寻找最佳操作方法。他在实践中摸索出的适当调整自动焊机电流电压、在工艺允许情况下尽量把焊接速度调快的方法,有效减少了焊层厚度,加大了焊缝融深和结晶速度,同时大大减少了气孔和裂纹的出现。他在焊接过程中通过及时清理焊渣、药皮,减少了夹渣和气孔。他还根据集箱焊缝的角度来调节焊枪角度和电流电压之间的配比,采取多层多道焊接方法排除焊接中的缺陷,对于焊缝表面的修磨也做到毫不马虎、认真对待,有些工序的工艺流程复杂,但他都一丝不苟、按部就班的认真执行。
在公司开展的“一保两提高”劳动竞赛中,他积极投入其中,不怕苦、不叫累,加班加点、突击生产。特别在焊接2011-599-1、-2、-3三台合金材质集箱时,不仅技术要求高、焊接难度大,焊前还必须将焊接部位加热到160-200摄氏度。当时正值炎热的夏天,本来天气就酷热难当,再加上产品预热和焊接过程中的层间温度,加在一起足有300℃之高,焊接人员在操作过程中简直就像抱着一个大火炉,李友勇嘴上被焊件烤得起满了水泡,为了保证焊接质量,他始终坚守岗位、坚持生产。李友勇家在外地,生产任务一旦忙起来,加班加点、放弃礼拜天和节假日就成了家常便饭。由于金结厂只有一台自动焊机,李友勇所在的集箱自动焊接工序一旦停顿,就必然会延误下道工序的正常进行,所以他天天晚上都加班到很晚,周六周日也不休息。尤其令人敬佩的是,在竞赛的最后一个月,为了突击2011-515-5-6、2011-367-1、2011-652-1-2等多台集箱的端盖焊接和拼接施焊任务,他连续一个多月没有回过一次家。
李友勇以吃苦耐劳的作风和严谨负责的态度,在焊接过程中认真对待每一道焊缝,其不懈努力和艰辛付出也得到了可喜的回报:据质保处检验人员介绍,他所焊接的集箱环缝和减温器法兰,探伤合格率始终保持100%,焊接的集箱端盖合格率也达到了99.8%以上,真正做到了提效率促生产、抓工艺保质量。他也成为全厂职工学习的榜样。劳动竞赛6个月里,李友勇回家的次数是少之又少,但加班数量在全厂名列前茅,他在每月出勤保证30天的基础上,每月晚上加班达20多个,有时中午也加班,一年中没歇过一个整天,月平均工时达1600多小时,全年经由他手所焊接的集箱达60多台。